设定沥青供量为6.8%时,差错大,AC16,设定沥青供量为6.2%,差错小些;从运用的成果来剖析,沥青混凝土沥青供应份额与差错巨细有联系。
1、沥青称量体系停机查看,称量传感器及衔接拉杆均正常,无发滞表象;查看称量传感器的衔接线缆和插头,未发现异常。
2、对沥青称量传感器(电子秤)用50kg规范砝码进行标定,后用200kg规范砝码标定,计算机显示的数据与秤上所加的砝码分量相符,标明传感器、衔接线缆和信号适调器均无缺。
3、查看沥青喷注体系喷注管道,沥青称量斗放油管道至沥青喷注泵、沥青喷注泵至拌和锅沥青喷嘴管道进行查看,未发现变形、阻塞表象。
4、查看沥青称量斗放油阀开度行程,翻开沥青称量斗上护盖,查看放油阀开关行程,放油开关气缸、衔接杆、放油阀任务正常,气缸任务行程及放油阀开度均在有用范围内。
5、沥青喷注体系喷注量的查看,泵流量、压力是够的;电动机功率、转速满意沥青喷射泵恳求;螺杆与泵套合作空隙正常;泵密封圈密封,无渗漏表象;沥青喷注体系无毛病。
6、沥青拌和站运转动态查看,翻开沥青称量斗上护盖,要点调查放油开关气缸、衔接杆、放油阀在任务循环时的情况,任务循环的发现沥青称量斗放油阀提早封闭。
查看成果标明,沥青拌和站在出产油石比大的面层沥青混合料时,沥青供应份额缺乏,由于沥青称量斗放油阀提早封闭。
毛病剖析
1、沥青拌和站出产沥青中下面层料所需沥青占4.5%以下,沥青在称量斗内体略占三分之一容积,放油阀翻开后,沥青流到沥青称量斗外体时,由于外体直径大,底部容积也大,沥青所占外体容积液面平面与内体下出口根本相等,内体里的沥青可以放完,出产沥青路面中下面层沥青混合料油石比正常。
2、沥青拌和站出产沥青中出产沥青上面层料所需沥青占5%以上,沥青在称量斗内体略占三分之二容积,放油阀翻开后,由于沥青喷射泵供油量衡定,沥青流到沥青称量斗外体时会沿外体上升,当到达必定水平高度时,在沥青液体浮力的托起下,内体敏捷上升,沥青称重传感器感应指示为零,顺序操控器计算机对信号进行处理好,然后操控放油阀封闭。这时,在内体里还有近10-20%沥青未流出,所以,出产沥青路面上面层沥青混合料沥青偏少时,越加大沥青供油量油石比就越不正常。
毛病扫除
对LB-1000型间歇强制式沥青拌和站沥青称量斗布局剖析,查看放油开关气缸行程180mm,行程过大,招致放油气缸开关不灵敏,发现沥青称量斗内体上平面离外体防尘盖还有必定高度,电子秤的衔接杆还有调整间隔。沥青称量斗做如下调整:
1、将桶外体用扁钢加高50mm;
2、替换放油气缸,其行程调整为120mm;
3、调整电子秤衔接杆和沥青称量斗内体高度,并对电子秤从头进行了标定。
经过以上对沥青称量斗调整,这台LB-1000型间歇强制式沥青拌和站在出产面层沥青混合料时,油石比差错已在操控范围内,标明毛病已被扫除。